(2)工頻切變頻試驗(yàn):試驗(yàn)前工藝風(fēng)門開度為40%,電機(jī)電流128a,變頻輸出給定為100%,由dcs發(fā)工頻切變頻命令,命令出口后,10s內(nèi)變頻器啟動(dòng),升速到設(shè)定轉(zhuǎn)速,切換過程中,爐膛負(fù)壓在-0.6kpa~0.5kpa之間波動(dòng),爐膛聯(lián)鎖停爐的壓力設(shè)定值為±2.5kpa以內(nèi),鍋爐運(yùn)轉(zhuǎn)正常,切換成功。
(3)模擬變頻器故障切工頻:試驗(yàn)前工藝風(fēng)門開度100%,爐膛壓力-0.1kpa,2b#引風(fēng)機(jī)風(fēng)門投自動(dòng),人為按下變頻器急停按鈕,j1、j2跳閘,j3延時(shí)12s合閘,爐膛壓力在0.4kpa~0.88kpa之間波動(dòng),2b#引風(fēng)機(jī)擋板從0打開至12%,之后又回關(guān)至9%,切換成功。
(4)工頻切變頻:切換前參數(shù)為風(fēng)門開度40%,電機(jī)電流128a,頻率設(shè)定100%,dcs發(fā)出指令到切換完成恢復(fù)穩(wěn)定用時(shí)34s,爐膛壓力在0~1.3kpa之間波動(dòng),切換成功。
(5)變頻切工頻:切換前參數(shù)為風(fēng)門開度100%,爐膛壓力0kpa,切換指令發(fā)出后,j1、j2跳閘,j3延時(shí)13.8s合閘,爐膛壓力在0~1.06kpa之間波動(dòng),切換成功。
(6)工頻切變頻:切換前引風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度40%,電機(jī)電流128a,變頻器給定100%,2b#引風(fēng)機(jī)風(fēng)門投手動(dòng),爐膛壓力0kpa,切換命令發(fā)出后,j3跳閘,j1合閘,延時(shí)2s后j2合閘經(jīng)32s變頻器完成啟動(dòng)到電機(jī)轉(zhuǎn)速完全恢復(fù),切換過程中爐膛壓力最高為0.8kpa,切換成功。
(7)上述3次變頻切工頻,3次工頻切變頻,調(diào)試結(jié)果均取得成功,可以保證切換過程中引風(fēng)機(jī)連續(xù)運(yùn)行,鍋爐壓力波動(dòng)在允許范圍內(nèi)。但應(yīng)指出以上是在鍋爐未投煤,負(fù)荷100t/h的工況下的試驗(yàn)數(shù)據(jù),若在鍋爐滿負(fù)荷410t/h運(yùn)行工況下,工/變頻的在線相互切換需經(jīng)實(shí)際驗(yàn)證。
5、改造后效能分析及經(jīng)濟(jì)性評價(jià)
2009年2月,2a引風(fēng)機(jī)變頻器投用后,經(jīng)過三個(gè)月的連續(xù)運(yùn)行,情況一直十分穩(wěn)定,節(jié)電效果十分明顯,分析如下:
(1)2a#引風(fēng)機(jī)電機(jī)功率由原來830kw下降至400kw左右,2b#引風(fēng)機(jī)電機(jī)負(fù)荷保持不變,扣除變頻器室空調(diào)等耗電20kw,相對于變頻改造前,該電機(jī)運(yùn)行一天可節(jié)電:(830-400-20)×24=9840kw·h,每年(按運(yùn)行330天算)可節(jié)約電能:9840×330天=3247200kw·h,按平均外購電價(jià)約0.72元/kw·h(含稅)算,每年可節(jié)約電費(fèi)233.8萬元,完全達(dá)到了預(yù)期的節(jié)電效果。
(2)變頻改造后,該廠供電標(biāo)煤耗由360g/kw.h,下降了0.8g/kw·h,一方面提高了技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平,另一方面按年發(fā)電5億kw·h算,煤價(jià)按600元/t算,全年可節(jié)約用煤400t,節(jié)約燃料成本約24萬元。
(3)按照單臺(tái)變頻器投資約250萬元,不到一年即可收回全部投資。另一臺(tái)cfb鍋爐的1a引風(fēng)機(jī)的變頻改造將在2009年下半年cfb鍋爐檢修時(shí)進(jìn)行。
6、結(jié)束語
通過以上分析,可以得出以下結(jié)論: