(2)工頻切變頻試驗(第一次):dcs發(fā)工頻切變頻命令,j3跳閘,j1、j2合閘,j1、j2合閘后,變頻器的過電流(ioc)報警動作,再次跳開j1、j2后合j3切回工頻運行。工頻切變頻不成功。
(3)我們考慮可能是電動機的反電勢與j1上側電源不同期,造成變頻器ioc動作,于是將j2合閘輔助觸點串入j1,使j2合閘后j1才能合閘。
(4)工頻切變頻試驗(第二次):電機啟動后,人工跳j3,合j2,此時未合上j1,隨即變頻器輸出“ioc”報警,因變頻故障自動回切工頻,因此可以證明,“ioc”來自j1合閘及變頻器啟動之前。
(5)經過上一步可以確認,ioc報警是由于電動機的反向電動勢造成的,為躲開電機反電勢的影響,我們對控制回路進行改造,串入時間繼電器sj,即j3跳閘后,延時合j1、j2,初步整定延時時間為4s。
(6)工頻切變頻試驗(第三次):由dcs發(fā)工頻切變頻命令,切換成功,由于是此時電機為旋轉負載,變頻器對運轉的電機進行捕捉再起動,時間較長,經過約50s,電機才達到了正常額定轉速1000r/min,不能滿足爐膛壓力(±2.5kpa)的需要。
(7)工頻切變頻試驗(第四次):將sj延時時間調整為5s,第四次dcs發(fā)工頻切變頻命令,切換成功,但變頻器捕捉再起動時間更長,經過約100s,電機才達到了正常額定轉速1000r/min,不能滿足爐膛壓力的需要。
4.2.2第二次調試(電機空載)
經過研究變頻器的說明書,變頻器具有應對旋轉負載的特性,允許變頻器測定已經處于運轉狀態(tài)的電機的速度,變頻器可以向電機提供與旋轉電機頻率相同的輸出電壓,使得變頻器供電時對電機的沖擊最小。旋轉負載特性分為2個階段。在第一階段,旋轉負載操作自動進行,用戶無須作任何調整。變頻器監(jiān)測電機磁通并能立即啟動電機。這一階段在電機磁通能在檢測到時前一直持續(xù)。其典型情況,如果變頻器禁止和重啟動的時間間隔為3
到4個電機時間常數(shù),則變頻器能瞬間重啟動。第二階段包含一個掃描特性,在此期間,頻率不同的固定電流加到電機上。變頻器監(jiān)測電機磁通,當電機磁通達到磁通閾值時,假定變頻器所加頻率等于電機的旋轉速度,這個階段需要對參數(shù)進行調整,以使“掃描功能”能夠正常。也就是說,變頻器若在3~4個電機時間常數(shù)內再起動,能夠立即起動,于是,我們認為是sj延時過長引起變頻器捕捉再起動時間慢。
修改控制參數(shù),跳開j3后延時2s再合j1、j2,變頻器自檢時間約3s。
工頻切變頻試驗(第五次):工頻切變頻啟動成功,變頻器立即自起,迅速升速至600r/min,變頻輸出由0hz加速至45hz用時20.9s,基本可以滿足爐膛壓力的需要。
4.2.3第三次調試(電機帶負載)
在2#爐一次、二次風機、2臺引風機、高壓返料風機全部開啟、未投煤,鍋爐負荷100t/h的工況下,對工頻切變頻控制回路進行改造調試:跳j3后立即合j1,延時2s合j2,縮短變頻器起動的時間,已接近鍋爐的實際工況試驗。調試情況如下:
(1)變頻切工頻試驗:在dcs發(fā)命令進行手動切換,命令發(fā)出后j1、j2跳閘,j3合閘,變頻切工頻成功。